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軋鋼加熱爐節(jié)能有什么好的方法?
1、對(duì)軋鋼加熱爐的燃燒工藝進(jìn)行了改進(jìn),以促進(jìn)燃料的合理充分燃燒。由于用于乳鋼加熱爐配置的風(fēng)機(jī)容量一般較大,手動(dòng)閘門調(diào)節(jié)的風(fēng)量受生產(chǎn)條件和加煤工人勞動(dòng)強(qiáng)度的限制,風(fēng)壓和風(fēng)量調(diào)節(jié)不理想,導(dǎo)致燃料不能合理充分燃燒,影響了燃料利用率。對(duì)送風(fēng)供油系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,增加了配套的變頻控制系統(tǒng)。加煤機(jī)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,通過電控系統(tǒng)調(diào)整送風(fēng)供油,在生產(chǎn)節(jié)奏變化的范圍內(nèi),減少了氧化鐵垢過厚粘錠的發(fā)生。預(yù)計(jì)通過此改造,氧化燃燒損失可降低5。按年產(chǎn)鋼150萬元計(jì)算,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益近1500萬元,3個(gè)月內(nèi)可收回全部技術(shù)改造投資。我們還對(duì)霧化噴嘴的結(jié)構(gòu)做了適當(dāng)?shù)男薷?,顯著提高了燃燒器的霧化性能;同時(shí),又對(duì)燃料全部預(yù)熱,提熱反應(yīng)能力。通過這幾項(xiàng)投人較小的技改,使燃料的燃燒效率達(dá)到95以上,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益;此外,因減少了燃料消耗和廢氣排放,也獲得了良好的社會(huì)效益。
2、軋鋼加熱爐改進(jìn)爐底結(jié)構(gòu),改善傳熱效果我們根據(jù)生產(chǎn)工藝條件制訂出合理的加熱溫度制度,以利于鋼坯的傳熱交換。在段式加熱爐中采用扼流梁和爐底墻,保證各段的溫度范圍,提耐火材的輻射效率。
為此,改進(jìn)了爐內(nèi)水管的包扎方式,采用復(fù)合包扎2幻〉。新的包扎方式雖然增加了施工難度,但提了水管的使用壽命,由原來的2,3個(gè)月延長(zhǎng)到1年,而且絕熱性較好,減少了冷卻水帶走的熱量。
3、利用余熱,提高風(fēng)溫,進(jìn)步降低油耗給加熱爐鼓進(jìn)冷風(fēng),軋鋼加熱爐會(huì)降低爐內(nèi)溫度,增加能源耗用。我們利用煙氣溫度,通過換熱器將風(fēng)溫提高到300,這樣可比鼓進(jìn)冷風(fēng)減少2.5的油耗。同時(shí),還可進(jìn)步利用換熱器的余熱來加熱霧化重油及冷卻補(bǔ)給水,能產(chǎn)生較好的節(jié)能效果。
4、廢軋輥的再生利用對(duì)各類報(bào)廢的軋輥進(jìn)行分析,對(duì)可改制進(jìn)行廢輥篩選為了利用廢乳輥,充分挖掘廢軋輥的潛在效益,延長(zhǎng)軋輥的使用壽命,將不同品種不同架次如果軋輥外型尺寸相同,可共用不同斷面的廢軋輥重新合理巧妙地配在起,改制成其它品種軋輥,實(shí)現(xiàn)輥多用,重復(fù)利用,達(dá)到降低軋輥消耗軋輥是軋鋼過程中重要的工具,與軋材的質(zhì)量密切相關(guān);軋輥也是主要的易耗件,在軋鋼車間總的可變成本中,軋輥所占成本達(dá)6,因此,輥耗的高低直接影響乳鋼車間的生產(chǎn)成本。(以上資料來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!)
佛山市精燃機(jī)電設(shè)備有限公司產(chǎn)品(燃控設(shè)備,節(jié)能燒嘴,減壓閥,電磁閥,執(zhí)行器,點(diǎn)火控制器,壓力表等)廣泛應(yīng)用于退火爐,鍛造爐,罩式爐,熔鋁爐,燒結(jié)爐,炭化爐,坩堝爐,回火爐,加熱爐,,退火爐,多種類型的熱處理爐;玻璃退火爐,玻璃熔爐,高溫試驗(yàn)爐;輥道窯,梭式窯,隧道窯,推板窯,特種陶瓷燒成窯爐;裂解爐,轉(zhuǎn)化爐,制氫爐,常減壓爐,焦化爐,精燃擁有專業(yè)的工業(yè)窯爐燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)及產(chǎn)品研發(fā)中心,能夠?yàn)榭蛻籼峁┘夹g(shù)先進(jìn),經(jīng)濟(jì)合理的工業(yè)窯爐燃燒方案;專業(yè)的技術(shù)人員可以為客戶提供各種復(fù)雜工況條件下的解決方案!
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